渣漿泵(bèng)電機發熱是什麼情況(kuàng)?
浏(liú)覽次數:1479發布日期:2022-03-10
渣(zhā)漿泵(bèng)電機過熱存在的問題
細(xì)煤泥泵池(chí)的人(rén)料量與濃度增(zēng)加,使泵的工作(zuò)負荷增加(jiā)。渣漿(jiāng)泵(bèng)型(xíng)号為(wéi)3007zja-1-a70,揚程(chéng)42.6m,流量945m³/h,電機型号(hào)y355m2-6,功率(lǜ)185kw,轉速(sù)960r/min,額定(dìng)電流(liú)193.5a。在(zài)開車運(yùn)行穩(wěn)定後,電機(jī)電(diàn)流升(shēng)至210a左右(yòu),電機溫(wēn)度(dù)急劇升高(gāo),達到(dào)100℃,電機(jī)槽輪溫度也非(fēi)常高(gāo),導緻25n4830三角(jiǎo)帶的壽(shòu)命(mìng)大幅(fú)下降,電(diàn)機在超(chāo)負荷條件(jiàn)下根(gēn)本無(wú)法(fǎ)正常運(yùn)行。
渣(zhā)漿泵電機(jī)過熱原因分析(xī)
1)先是懷疑(yí)泵體(tǐ)本身有問題。因(yīn)為該泵已運行(háng)2年多,從來(lái)沒有大修(xiū)過(guò)。于是,就(jiù)對該(gāi)泵進行大(dà)修。大修後試車,電機(jī)仍然(rán)超電(diàn)流。于是就換了一台新泵(bèng),結果(guǒ)電機(jī)溫度沒(méi)有變化(huà),還是(shì)很高(gāo)。
2)考慮電機(jī)可能(néng)老化(huà),于是(shì)就更(gèng)換了新(xīn)電機,結(jié)果溫度還(hái)是(shì)沒有變化(huà)。
3)懷(huái)疑管路阻(zǔ)力發生變(biàn)化,但檢查後發現(xiàn)管路(lù)沒(méi)有阻(zǔ)塞或洩漏情況(kuàng)。
4)既然泵、電(diàn)機和(hé)管路(lù)都(dōu)沒(méi)有問(wèn)題,認(rèn)為(wéi),還有兩(liǎng)種(zhǒng)可(kě)能(néng)會引起(qǐ)電機超負荷:(備(bèi)選型時,可能忽(hū)略了介質濃度發生的(de)改變,電機選小了;②還有(yǒu)一種可能是,泵的揚程大于工(gōng)況需要揚(yáng)程,運(yùn)行工(gōng)況(kuàng)點向大流量偏移(yí)。
渣漿(jiāng)泵電機過熱(rè)解決措施
由于現場條(tiáo)件(jiàn)、生産時(shí)間、資(zī)金等(děng)的限(xiàn)制,更換泵體或(huò)換大電機都不太容易實(shí)現,隻能通過泵的特(tè)性曲(qǔ)線來(lái)解決(jué)電機超負荷問題。
通常采(cǎi)用(yòng)的(de)改變葉輪數目法和削短葉輪葉片(piàn)長(zhǎng)度(dù)法,手(shǒu)續繁雜,而且需(xū)要同(tóng)時大(dà)幅度(dù)降低(dī)流量和揚(yáng)程,不宜(yí)采用。我們嘗試采用閘(zhá)門節(jiē)流法(fǎ)來調解水(shuǐ)泵流量。但(dàn)是,由于這(zhè)種方法增加(jiā)了管道的阻(zǔ)力損失,增(zēng)加水泵電耗,而(ér)且調節範(fàn)圍不(bú)大,也不能(néng)達到(dào)目的。
所以(yǐ),最後采用(yòng)改變轉速(sù)調節法來(lái)調解(jiě)水泵(bèng)的特性(xìng)曲(qǔ)線。
由于該泵給礦漿(jiāng)預(yù)處理器打料,安裝在标高0.0m處(chù),礦漿預處(chù)理器安(ān)裝(zhuāng)在标(biāo)高25.4m處(chù),而且(qiě)管路(lù)中隻(zhī)有(yǒu)2個(gè)彎頭、1個閘閥,其餘均為直管,管路阻力不(bú)大。經過(guò)計(jì)算,泵的揚(yáng)程達33.4m即可滿足需要(yào)。根據(jù)公式(shì):
h1/h2=n1/n2
式中(zhōng):h1為改(gǎi)後泵的揚(yáng)程,m;h2為(wéi)改前泵的揚程(chéng),42.3m;n1為改(gǎi)後泵(bèng)的轉速,r/min;n2為(wéi)改前泵的轉速(sù),r/min。
可得n1=h1×n2÷h2
該泵(bèng)為三(sān)角帶(dài)傳動。其中,電機(jī)端槽輪直(zhí)徑d1 480mm,電(diàn)機轉速960r/min,泵端槽(cáo)輪直徑600mm。可算出泵端轉速n2=480×960÷600=768r/min。
即改(gǎi)後泵速n1=33.4×768÷42.3=606r/min
改(gǎi)後電(diàn)機槽(cáo)輪直(zhí)徑:
d2=n1×600÷n2=606×600÷960≈380mm
因(yīn)此,将電機端槽(cáo)輪直(zhí)徑變(biàn)小至(zhì)380mm,就可降低(dī)轉速(sù),減少電機(jī)負(fù)荷(hé)。為此,重新設計(jì)了新的電機槽(cáo)輪,直(zhí)徑380mm,泵(bèng)的轉速每分鐘降低(dī)了162r。實際運行後,消除(chú)了(le)電(diàn)機過(guò)熱現象,能夠适應正(zhèng)常生(shēng)産。
但(dàn)是,電機槽(cáo)輪直(zhí)徑變小了,使(shǐ)原(yuán)有25n4830的(de)三(sān)角(jiǎo)帶變長,電機底腳螺(luó)絲調(diào)整距離滿足不了實(shí)際需(xū)要。所以(yǐ),根(gēn)據現(xiàn)場情(qíng)況,經(jīng)過測(cè)算,更(gèng)換(huàn)了原有的三(sān)角(jiǎo)帶,采用(yòng)了25n4570三角帶,解決(jué)了三角帶松(sōng)的(de)問題。
事實(shí)證明,由于細煤泵池(chí)物料發生了變(biàn)化,原(yuán)有的泵及(jí)電機選型已不能适(shì)應新工藝(yì)需要。為(wéi)此,應根據泵和管(guǎn)路的(de)特性曲線選擇(zé)出最佳的工況(kuàng)點。由(yóu)于現(xiàn)場條件限制,本(běn)文采(cǎi)用的上述辦法(fǎ)經濟(jì)實用,節省(shěng)了大量的(de)資金(jīn)和工作(zuò)時(shí)間。